省勞模袁步華讓“中國創(chuàng)造”大放光芒
助力企業(yè)單臺產(chǎn)能擴(kuò)大10倍,為我國氟化工每年節(jié)電超億度袁步華在進(jìn)行設(shè)備竣工調(diào)試培訓(xùn)。
江蘇工人報(bào)記者 徐軍霞
“單臺產(chǎn)能在原有的基礎(chǔ)上提高了10倍,控溫精度±1℃,維修周期從2~3個月提高到2年以上,功率因數(shù)由70%提高至99%;研發(fā)產(chǎn)品廣泛用于大型化工新能源企業(yè),促使企業(yè)銷售額和利潤10倍增長;助力企業(yè)獲得國家發(fā)明專利、實(shí)用新型專利及自主知識產(chǎn)權(quán);極大降低碳排放及環(huán)境污染,讓我國氟化工裝置達(dá)世界先進(jìn)水平,為我國氟化工每年節(jié)電超億度……”這是省勞模、江蘇亞星錨鏈股份有限公司設(shè)備部部長袁步華在泰州市總工會開展的“勞模工匠助企業(yè)行”活動中,與受助企業(yè)江蘇格蘭環(huán)境科技有限公司“聯(lián)姻”創(chuàng)新摘得的輝煌成果。
深耕機(jī)電行業(yè)30多年的袁步華出生于農(nóng)村,父親不幸早逝,全靠母親辛勞養(yǎng)家。高中畢業(yè)后,為擔(dān)起家庭的重?fù)?dān),他進(jìn)入工廠從事熱處理工作。出于熱愛,工作幾年后,他自費(fèi)到南航進(jìn)修,“寒門子弟”憑借“拼命三郎”的執(zhí)著和“瘋子”般的癡迷,以及專家教授的指導(dǎo),很快掌握了熱處理的核心技術(shù)。學(xué)成歸來的他,鉆研開發(fā)以熱處理技術(shù)為核心的錨鏈產(chǎn)品已近20年之久,成功實(shí)現(xiàn)了行業(yè)耐熱鋼導(dǎo)輪改造、調(diào)質(zhì)爐改造、油改氣電改氣等技術(shù)革新,同時攻破了單環(huán)熱處理技術(shù)難題。持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新讓亞星產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍,從“核心技術(shù)”受制于人到“原創(chuàng)產(chǎn)品”享譽(yù)世界。目前,公司成為全世界最高級別的系泊鏈行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定者,制造高端系泊鏈銷往全球。公司也從原來年產(chǎn)量5000噸的小廠,逐漸成長為年產(chǎn)量超過30萬噸的上市企業(yè)。
2023年,泰州市總工會在全市范圍內(nèi)啟動了“勞模工匠助企行”專項(xiàng)行動,一方面向企業(yè)征集問題清單,一方面組織勞模工匠成立技術(shù)服務(wù)隊(duì)。在工會倡議的號召下,身為勞模的袁步華放棄了更多與家人團(tuán)聚的機(jī)會,在不影響公司利益的前提下,利用休息時間幫助多家企業(yè)解決生產(chǎn)、制造、研發(fā)、智能改造、智改數(shù)轉(zhuǎn)、產(chǎn)品升級等方面遇到的難題。在收到江蘇格蘭環(huán)境科技有限公司提供的技改“需求菜單”后,工會將技術(shù)精湛的袁步華與企業(yè)進(jìn)行了“精準(zhǔn)匹配”,也讓袁步華與企業(yè)結(jié)下了不解之緣。
格蘭公司是靖江新橋一家從事化工成套設(shè)備及生產(chǎn)工藝的科技企業(yè)。當(dāng)時,企業(yè)正在制造研發(fā)氟化工(PVDF、HFP等)成套反應(yīng)裝置,但產(chǎn)品與國外化工巨頭有著極大差距,存在單臺裝置產(chǎn)量低、檢修周期短、高耗能、溫控誤差大、自動化程度差等眾多問題。賣出的產(chǎn)品附加值低,客戶生產(chǎn)的化工產(chǎn)品質(zhì)量、價格等,均無法與國外化工巨頭競爭。面對這些“卡脖子”難題,企業(yè)多年來雖也與相關(guān)科研所、化工專家合作攻關(guān),但一直無法突破。在本次勞模助企行活動中,袁步華加入了該公司研發(fā)隊(duì)伍。
為攻破這些技術(shù)難關(guān),袁步華付出了大量心血。因國外的技術(shù)封鎖,所透露的數(shù)據(jù)大多虛假,且有誤導(dǎo)性,他翻閱大量資料,還曾利用假期3天跑了8個省,拜訪了8家化工企業(yè),從專家和客戶那里了解實(shí)際情況。“讓PVDF裝置的單臺產(chǎn)量擴(kuò)到10倍以上”是袁步華和團(tuán)隊(duì)著手解決的第一個難題。按原有設(shè)計(jì),反應(yīng)器的高度要達(dá)100米,令人無法想象。經(jīng)過多次思考,他決定采用盤管結(jié)構(gòu),把高度降到1/10之內(nèi),但由于反應(yīng)溫度在800度左右,盤管在高溫下容易蠕變,強(qiáng)度降低,當(dāng)時,國內(nèi)還沒有生產(chǎn)廠家。走投無路之時,袁步華在一次和一位美國專家交談中得到啟發(fā),改變金屬管的組織分布和晶粒方向,多次試驗(yàn)后終于成功。
為解決高耗能、自動化程度低的問題,袁步華對爐體原有結(jié)構(gòu)作了顛覆性設(shè)計(jì),將爐管和加熱元件分開,設(shè)計(jì)了一個360度全輻射結(jié)構(gòu),采用AI智能控溫方案,一次性解決。同時經(jīng)過合理化的設(shè)計(jì),利用公司新進(jìn)的高頻焊接翅片管技術(shù),進(jìn)行余熱回收,占地面積和原來一臺小產(chǎn)能的裝置一樣大,而電耗大幅下降。他還與國內(nèi)幾家儀表廠家合作,開發(fā)新的芯片,重新編程輸入,實(shí)現(xiàn)智能化數(shù)字化精準(zhǔn)控溫。
這些問題從小試裝置到中試裝置,雖然都成功了,但在真正設(shè)計(jì)成套設(shè)備投入使用后,還是出現(xiàn)了意想不到的新問題。有客戶企業(yè)在使用1個月后,出現(xiàn)因反應(yīng)管受熱膨脹撐破連接法蘭,造成物料滲漏、電纜燒壞,直至停產(chǎn);有客戶企業(yè)安裝調(diào)試時因大雨將設(shè)備淋濕,造成設(shè)備漏電、短路,導(dǎo)電桿擊穿,電氣元件燒壞;也有客戶企業(yè)在調(diào)試時,因地域潮濕度高,絕緣電阻達(dá)不到,無法送電。當(dāng)時團(tuán)隊(duì)部分人員信心動搖,但袁步華堅(jiān)信只是設(shè)計(jì)缺陷,經(jīng)過不懈研究,終于逐個得到解決?,F(xiàn)在,所有裝置都正常投產(chǎn),智能化、精度超越杜邦、大金、索爾維等國際大型化工巨頭。今年4月,袁步華又幫助格蘭公司開發(fā)了HFP生產(chǎn)裝置,單臺產(chǎn)能擴(kuò)大10倍,耗電量從1450度/噸降至450度/噸,5月份投產(chǎn)至今一直運(yùn)行良好。
“袁步華的出手相助,為我們公司實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展立下了不世之功?,F(xiàn)在,公司的產(chǎn)值由每年一億元躍升到三四億元。”格蘭公司董事長張衛(wèi)宏說起袁步華時,滿是感激。據(jù)了解,有人曾向袁步華開出百萬薪酬,被袁步華一口拒絕。在袁步華看來,勞模工匠不斷開拓創(chuàng)新,配合團(tuán)隊(duì)做出最優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,目的不是為了利益,能讓“中國創(chuàng)造”在國際舞臺上大放光芒才更有價值。